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發(fā)布日期:2022-04-17 點擊率:47
魯石化公司腈綸廠是齊魯石化公司的直屬大型企業(yè),是我國采用“技貿(mào)結(jié)合”的方式引進美國杜邦公司干法腈綸工藝及部分成套生產(chǎn)裝置而建設(shè)的干法腈綸廠。近年來,為了提高設(shè)備管理與維修的現(xiàn)代化水平,在省設(shè)協(xié)和時代龍城公司的大力支持與幫助下,應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù),及時發(fā)現(xiàn)并解決了許多設(shè)備隱患,提高了設(shè)備運行可靠度,為裝置長周期、滿負荷生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。維修管理模式正逐步從預(yù)防性維修向預(yù)知性維修過渡。 一、開展?fàn)顟B(tài)監(jiān)測與故障診斷工作的緣由 二、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù)的應(yīng)用 三、應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù)效果顯著 四、總結(jié)
齊魯石化公司腈綸廠工藝生產(chǎn)的特點是自動化水平高、生產(chǎn)連續(xù)性強,一旦某個生產(chǎn)工序發(fā)生故障,將影響整個裝置的連續(xù)運行。在過去的設(shè)備管理工作中,他們認識到:單憑感觀和經(jīng)驗來判斷設(shè)備故障已無法適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要。例如:1995年3月,紡絲車間N2循環(huán)風(fēng)機電機振動大,廠組織有關(guān)技術(shù)專家進行會診,判定電機無異常。次日,電機軸承燒壞,整個生產(chǎn)線全部停車,經(jīng)濟損失達百萬元。近幾年來,通過實踐提高了對開展?fàn)顟B(tài)監(jiān)測和故障診斷工作的認識,用簡易測振儀做設(shè)備振動趨勢分析圖,避免了多起設(shè)備事故,更堅定了開展這項工作的決心。
自1999年開始,齊魯石化公司腈綸廠決定大力推廣狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)的應(yīng)用,在日常的設(shè)備管理與維修中,運用振動分析、壁厚檢測、紅外線測溫等手段,解決和處理了許多設(shè)備隱患,設(shè)備完好率由以前的不足98%提高到99.4%,故障停機率下降到0.09%,為我廠扭虧為盈、增加效益做出了巨大貢獻。
設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測通常是指通過測定設(shè)備的某一特征參數(shù)(如振動、溫度),來檢查其狀態(tài)是否正常。當(dāng)特征參數(shù)小于允許值時認為正常,否則認為異常。而設(shè)備故障診斷技術(shù)是通過了解和掌握設(shè)備在線使用的狀態(tài),結(jié)合設(shè)備的運行歷史,對設(shè)備可能要發(fā)生的或已經(jīng)發(fā)生的故障進行預(yù)報、分析、判斷,確定故障性質(zhì)、類別、程度、原因、部位,指出故障發(fā)生和發(fā)展的趨勢及后果,提出控制故障繼續(xù)發(fā)展的措施,通過采取調(diào)整、維修、治理的對策消除故障,最終使設(shè)備恢復(fù)正常狀態(tài)。
目前,設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)作為現(xiàn)代化設(shè)備管理的重要組成部分,是設(shè)備管理與維修管理必不可少的手段。尤其是在市場競爭日益激烈的今天,設(shè)備維修成本的控制和降低是企業(yè)最可挖掘的潛力之一。因此,應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術(shù),使預(yù)知維修取代傳統(tǒng)而落后的事后維修和定期預(yù)防維修是歷史的必然。
齊魯石化公司腈綸廠根據(jù)設(shè)備實際運行情況,購置了LC-8000雙通道數(shù)據(jù)采集器、LC-2200測振儀、DVM-63測振儀、ST-6紅處線測溫儀、PM30L紅外線測溫儀、E260轉(zhuǎn)速表等先進監(jiān)測設(shè)備,逐步開展?fàn)顟B(tài)監(jiān)測工作。
應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù),配合齊魯石化公司腈綸廠點檢制的實施,對關(guān)鍵設(shè)備進行定期狀態(tài)監(jiān)測,付有故障預(yù)兆的設(shè)備進行跟蹤監(jiān)測,避免故障停機,保障生產(chǎn)平穩(wěn)運行。
1、對關(guān)鍵設(shè)備實行點儉,把故障消滅在萌芽狀態(tài)
在日常點檢中,技術(shù)人員用紅外線測溫儀發(fā)現(xiàn)透平風(fēng)機一軸瓦溫度較高,囚透平風(fēng)相一旦發(fā)生故障,將造成整個生產(chǎn)線聯(lián)鎖停車。經(jīng)用數(shù)采器進行狀態(tài)分析,發(fā)現(xiàn)存在油膜渦動現(xiàn)象,判斷為軸瓦箱內(nèi)潤滑油乳化。車間采取了一系列安全措施,在不停機的情況下,逐步更換了潤滑油,軸瓦溫度由60℃降為40℃,避免了設(shè)備事故的發(fā)生,保障了安全生產(chǎn)。
2、堅定不移處理隱患,確保裝置長周期運行。
紡絲裝置3.4MPa冷凝水管線頻繁出現(xiàn)漏點,尤其是彎頭處。用測厚儀測量后發(fā)現(xiàn)89×4無縫管直管段壁厚減薄0.5mm,彎頭處減薄1~3.5mm直接危及到整個裝置的正常運行。我廠經(jīng)過反復(fù)論證,決定在不停車的情況下更換管線。拆除原管線后,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁沖刷嚴重,已近報廢;通過測厚儀準確地判斷出隱患,及時處理,確保了裝置連續(xù)運行,使裝置運行周期從過去的上年延長至一年半。
3、及時準確地診斷出設(shè)備故障,避免機組停車
今后七月,熱電車間6#鍋爐引風(fēng)機振動突然增大,經(jīng)測量,風(fēng)機側(cè)軸承水平方向振動劣度達10mm/s,判斷為葉輪不平衡。熱電車間采取鍋爐壓火等措施,清除掉葉輪上的爐灰后,運行正常,避免了整個機組的停車。
4、對有故障預(yù)兆的設(shè)備進行跟蹤監(jiān)測,及時處理
P66風(fēng)機為紡絲車間5#、6#水洗機的工藝排風(fēng)機。在狀態(tài)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)其振動一直不斷加劇,7月底振動值突然加大到46mm/s,初步判斷為軸承故障。紡絲車間積極組織平衡生產(chǎn),利用半天的時間進行搶修,經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)軸承保持架已壞,及時進行了維修,保證了生產(chǎn)的連續(xù)運行。
5、準確判斷、處理突發(fā)故障,縮短檢修時間
紡絲淋洗塔風(fēng)機自安裝行以來,狀態(tài)一直較差。為此,齊魯石化公司腈綸廠每年都投入較大的人力、物力進行檢修。檢修工作量大,拆卸困難。九月底,監(jiān)測時發(fā)現(xiàn)風(fēng)機振動值達45mm/s,初步診斷為設(shè)備不平衡。根據(jù)我們的檢修經(jīng)驗,認為葉輪軸端固定螺栓脫落,于是利用較短的時間進行了及時處理,大大縮短了檢修時間,降低了維修費用。
6、加強電氣設(shè)備巡檢,保障裝置安全運行
8月份,電氣人員在用點溫計進行檢查時,發(fā)現(xiàn)3#汽輪機C相出口CT與母排連接處溫度高達150℃,經(jīng)分析認為,這可能是因螺母的松動,造成接觸電阻大而引起的。車間立卻進行隱患處理。當(dāng)檢修人員擰下螺母時,發(fā)現(xiàn)螺桿、螺母絲扣均有損傷,不能繼續(xù)使用,更換CT后恢復(fù)運行。由于巡檢認真,監(jiān)測到位,避免了一起重大事故的發(fā)生。
7、采用水平衡測試手段,減少管網(wǎng)泄漏
從齊魯石化公司腈綸廠管網(wǎng)計量數(shù)據(jù)分析,網(wǎng)損較高。為此請專業(yè)物勘人員用RD-400型精密地下管線探測儀對地下供水管線進行探測,并進行水平衡分析,共測出漏點20余處,處理泄漏后年可節(jié)水173000噸。生產(chǎn)水的網(wǎng)損由原來的6%下降到4.5%,生活水的網(wǎng)損由原來的18%下降到現(xiàn)在的10%。
8、加強潤滑管理,確保機泵在用油合格率達到100%
首先對入廠的潤滑油進行常規(guī)化驗,堅持不合格的潤滑油不準人庫,同時對庫存三個月的潤滑油進行定期檢驗。堅持“五定”和“三級過濾”,機動處每個月組織對大機組、泵類設(shè)備在用油進行抽檢,通過取樣可以判斷:(1)潤滑油本身指標是否變化。(2)潤滑油是否被介質(zhì)污染變質(zhì)。(3)是否有機械磨粒。通過“檢查——整改——再檢查”的閉路循環(huán)模式,機泵在用油合格率有了明顯的提高,由過去的95%提高到100%,確保了設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況良好。
綜上所述,運用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷技術(shù),可以更方便、更快捷、更有效地把握設(shè)備運行狀況,提高設(shè)備維修水平。雖然我公司在這方面積累了一定經(jīng)驗,但由于設(shè)備故障診斷技術(shù)是一門新興綜合性學(xué)科,還需要在實踐中進一步探討與提高。加之設(shè)備千差萬別,外部運行條件各不相同,同叮故障往往有多種不同的信號反應(yīng)。相反,有些信號往往介于兩種或多種可能的故障之間,不是一一對應(yīng)關(guān)系。這就要求我們從實際出發(fā),具體問題具體分析,平時勤于觀察,收集好第一手資料,不斷提高自身技術(shù)水平,準確判斷,靈活運用,把設(shè)備管理維修工作提高到一個新的水平。
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